气提脱氨处理工艺在污水处理的应用论文

时间:2020-07-15 11:53:11 理工毕业论文 我要投稿

气提脱氨处理工艺在污水处理的应用论文

  [摘要]气体脱氨技术不仅能降低废水中的含氨量,保护环境,而且能将提浓后的氨水变成铵盐回收再利用,提高经济效益。采用气提脱氨技术处理高浓度含氨废水,实现了投资少、流程短、设备少、操作简便和脱氮效果稳定的目标。运行结果表明,采用该技术处理高浓度含氨污水中氨氮值设计能够达到4000mg/L以上,NH3-N去除率能都达99%以上。

气提脱氨处理工艺在污水处理的应用论文

  [关键词]气提脱氨;高浓度含氨废水;蒸汽循环热泵;环境保护

  随着化工技术的发展,污水排放标准越来越严格,高度重视环境保护,在治理污水的同时,不产生二次污染是污水处理考虑的重要因素。在二甲苯异构化催化剂、高硅ZSM-5、低硅丝光、CDM-5沸石等的生产时,需要使用氨水、氯化铵、硝酸铵、硫酸铵等化工原料,造成废水中氨氮(NH3-N)浓度较高。气体脱氨技术不仅能降低废水中的'含氨量,保护环境,而且能将提浓后的氨水变成铵盐回收再利用,提高经济效益。

  1工艺原理

  当废水中pH值在11.5~12.0时,溶液中铵离子将转变成游离氨,其反应原理如下:NH4++OH-譔H3+H2O此时废水中的游离氨通过蒸汽汽提的方法易于从液相进入气相,进入气相的氨与稀硫酸反应生成硫酸铵,其反应方程如下:2NH3+H2SO4(NH4)2SO4生成的硫酸铵可作为催化剂制备过程中的原料回用,净化后的蒸汽和放热反应产生的蒸汽通过循环热泵循环使用,达到节能的目的。

  2工艺流程

  富含氨氮的污水(10℃~30℃,pH=3~8)由生产车间通过管道自流排入污水收集池,然后经泵进入系统,与处理合格的污水通过板式换热器换热,同时向管道入口中加入氢氧化钠,使得pH上升到12,污水从汽提塔顶部喷淋而下,蒸汽从汽提塔底部进入,加热污水,温度上升到所需温度,游离氨从污水中析出,氨与蒸汽混合气体从脱氨塔塔顶排出,通过蒸汽循环热泵进入吸收塔底部,吸收塔中吸收液为硫酸,并在塔内循环,通过检测硫酸pH值往塔内按比例补充硫酸和水,当塔底液位高于设定值时,塔底硫酸铵冷却后排出,如图1所示。

  3运行参数

  进水水质:NH3-N浓度不大于4000mg/l,pH值11.0~12.0。出水水质:NH3-N浓度不大于8mg/L,pH值10.0~11.0(需要后续调节pH值,合格后外排)。处理污水量:设计值5000kg/h,运行过程中逐渐增加到7t/h,并且处理后氨氮污水氨氮含量合格。运行关键参数:脱氨塔运行温度100℃,吸收液pH值不大于3.5。

  4运行效果

  4.1装置处理结果4.1.1污水处理量及处理后污水分析结果由图2可知:总计装置开工运行时间为49h,随着装置开工运行时间,污水处理量由3t/h调整到7t/h,氨氮污水处理装置处理能力正常值5t/h,设计值6.25t/h,开工初期,处理量控制在3t/h,后逐步增加到5t/h、5.5t/h、6t/h,经过24个小时连续6t/h进料,且处理后污水合格,装置处理量达到设计值。处理后污水基本小于6g/ml,在分析数据中,有四组数据超设计值,主要原因是取样时温度未达控制指标。除此控制波动外,其余数据基本在3~4g/ml之间,达到设计值8g/ml以下。4.1.2处理前污水分析结果装置开工前分析污水氨氮含量在2000mg/L左右。4.2主要工艺指标4.2.1吸收液pH值由图3可知:硫酸吸收液pH值是关键控制点,一般控制在2~3,此次控制较为平稳。在装置开工运行的前几个小时,需要升温脱氨,吸收液的pH逐渐升高。pH计玻璃电极极易损坏,每次开工结束需用3mol/L氯化钾溶液进行保护,冬季需拆卸放置在室温保存。4.2.2脱氨塔温度由图4可知:脱氨塔塔顶、塔釜温度要求控制在97℃~102℃,装置运行期间97℃~99℃之间,满足控制要求。在装置运行29h装置处理量调整到7t/h,而此时加热蒸汽量调整幅度小,脱氨塔温度降至96℃,此时取样分析处理后污水氨氮值为20.73mg/L,提高塔釜温度达到控制参数后,重新取样分析数据合格。由此可见,脱氨塔温度是关键控制点,如达不到反应温度,氨不能充分解析,导致处理后污水氨氮不达标。4.2.3脱氨塔压力由图5可见,脱氨塔在运行期间气相压力未超过7kPa,由于此装置尾气直通大气,整个装置基本在常压下控制,塔顶、塔釜压力主要与反应的剧烈程度和通入蒸汽量大小有关,缓慢升温可以使氨解析量稳定,通过硫酸吸收反应不剧烈,保证塔内压力控制稳定。4.2.4脱氨塔液位由图6可见,脱氨塔的液位控制稳定,能够实现液位平衡。

  5结语

  此次开工氨氮污水装置开工达到正常处理量5t/h,而且处理效果显著,原水从2000mg/L处理到3mg/L,去除率达到99.85%,超过设计值99.0%,脱氨塔、吸收塔、蒸汽循环热泵、换热器等主要设备运行良好,但由于氨氮浓度未达到设计值(4000mg/L),物耗、能耗方面与设计值有一定差异,初步结论装置处理量达到设计值,处理效果显著。

【气提脱氨处理工艺在污水处理的应用论文】相关文章:

1.浅析在污水处理工程中顶管工艺的应用论文

2.污水处理工艺论文

3.污水处理中生物膜工艺的应用分析的论文

4.医院生活污水处理工艺选择论文

5.污水处理工艺方案技术分析论文

6.农村污水处理工艺研讨论文

7.露天煤矿污水处理工艺研究论文

8.组合工艺在啤酒废水处理工程中的应用论文