试析全力节能减排打造绿色环保船企

时间:2020-10-15 11:19:52 经济毕业论文 我要投稿

试析全力节能减排打造绿色环保船企


  论文摘要:造船业是一个用电、耗电都相当大的行业,客观上也存在一定的污染系数。对中交四航局广州航通船业有限公司(简称:“航通公司”)在“节能减排”方面进行阐述,旨在抛砖引玉,共同探讨造船行业“节能减排”的新举措,为实现国家确定的“十二五”节能减排目标而不懈努力!

  论文关键词:绿色环保;节能减排;节能增效
  
  1 加强宣传,增强节能意识,营造“节能减排”氛围

  (1)有计划地组织专业人员参加节能减排技术的培训学习,提高员工的节能意识和实际操作技能。成立节能减排课题科研小组,组织开展技术攻关,适时进行节能减排技术经验交流,促进节能减排广泛深入有效地开展。
  (2)制订节能减排的评比相关制度,充分利用黑板报、墙报、宣传栏、图片、标语、网站、刊物等各种媒介,大力开展“节能减排,打造绿色环保船企”宣传活动,号召员工从自身做起、从细节做起,节约一滴水,节省一张纸,拾起一根焊条,收起一颗螺丝。
  (3)积极开展“节能减排”宣传知识普及竞赛活动,激发员工的节能减排热情,形成“人人关心节能减排、人人支持节能减排”的良好氛围。

  2 更新设备,改进工艺,实现节能增效

  2.1 使用CO?2气体保护焊机和变频调速等新设备
  船舶焊接技术作为现代造船模式中的关键技术之一,对我国船舶行业的快速发展起到了重要的促进作用。公司非常重视应用焊接新工艺和焊接新设备来大幅度地提高焊接生产率并产生节能减耗成效。
  (1)投入巨资购置CO?2气体保护焊机。针对ZXE1-500/400交直流多头手工电弧焊机、BX1-630交流多头手工电弧焊机都是采用手工电焊条来进行焊接生产,能耗高,生产效率低下的弊端,公司从2008年起大量淘汰能耗高且生产效率低的手工电弧焊机,投入600多万元新购置了大批量额定功率较低(32KVA)的CO?2气体保护焊机,目前共有300多台CO?2气体保护焊机投入使用。
  经测算,CO?2气体保护焊不但比普通手工焊生产效率高1~4倍,而且具有无焊头、省电、节约填充金属和质量好的优点,仅此用电每年就可节省300多万元。
  (2)广泛使用变频调速设备。公司原有的用电大户是电机设备,约占总用电量的40%。新会船舶建造基地的舾装码头、船台、船体车间、梳式滑道系统(斜船架)、400t及32t龙门吊、40t门座吊和桥吊等大型起重设备的'大车、小车行走、起升电机均采用变频调速控制,可以实现无级调速,其节电率约为30%,节省的电量为总用电量的9%,则此全年就可节省约40多万度电,即每年可节约40多万元,这给公司产生了巨大的效益和效益。

  2.2 改造现有的变压器式交流弧焊机
  公司在变压器式交流弧焊机上加装一台节能装置,减少空载损耗,这既达到节能,还可以工人因焊机二次触电和保护焊机的作用。经生产现场测试,一台BX1-500型额定输入功率为32KVA的交流弧焊机,其空载损耗电流为6.4A,在加装该装置后,其空载损耗电流为2.25A。该焊机一天累计空载时间(更换焊条、工人小休)为2小时,其空载损耗电流为12.8A,加装节能装置后其空载损耗电流为4.5A,故技改后每天每台交流弧焊机可节约电流8.3A。目前,公司拥有这样的焊机约500台,加装了节能装置后,大大提高了焊机的功率因素。

  2.3 改进焊接工艺
  据,船体焊接工时占船体建造总工时的30%~40%,焊接占船体建造成本的30%以上。因此,焊接技术水平对提高船舶焊接生产效率、缩短船舶建造周期、节能减耗降低成本、提高企业竞争力具有举足轻重的作用。
  对建造的8000吨半潜驳船焊接施工技术进行创新,大胆采用了新工艺。技术人员针对该船施工要对大量钢构件进行焊接的特点,认真开动脑筋,想方设法提高生产效率和产品质量,专门设计了一套多快好省的施工工艺,确保该船的施工、工期、质量的顺利完成。
  (1)利用现有生产设备的埋弧焊机对工字钢的四条角焊缝进行船形位置的埋弧角焊,焊一道焊缝就能直接焊出满足图纸要求的焊脚尺寸,并且熔深大,焊道表面光滑,不需打磨,焊接变形量达到最小程度,利用这种工艺的施工效率相对于普通手工CO?2气保焊的3倍。
  (2)因不耗用价格较昂贵的芯焊丝,采用新工艺后,通过对96条工字钢的装焊实践,耗用焊接和施工工时可节省成本30%,生产成本大大降低。
  (3)利用这个工艺焊接时不用划线,就能保证工字钢的腹板对准面板的中心线并垂直于面板,满足设计图纸的装配要求,从而提高了生产效率和施工装配精度,同时减轻了装配工的劳动强度。